6月4日,氧压机在经历了60个小时的停车检修后,重新进入了平稳运行状态。之所以说是“平稳”,是在经历了上阶段高温高压的不良运行状态后,又一次恢复了安全运行。这对于持续运转了近十年的氧压机来说,可谓是焕发了新的活力。
氧压机组是甲醇系统承上启下的重要步骤,上启空分分离出来的合格氧气,下接醇氨转化工段合适的煤气配比,合成甲醇。氧压机组年投入使用,每年固定期限进行检修。这次更换的氧压级间换热二、四级滤芯,是在氧压出口压力正常,振动位移正常的状况下,出现的温度过高现象。经检修人员配合,车间对氧压级间换热器做详细分析。由于使用期限较长,级间换热器是采用管程走汽、壳程走水的结构,密封相当严格。虽然每年检修都会对级间换热器进行清洗,但难免出现内部铜管结垢的现象。经检查及运行分析,对此问题采取更换内芯的方法,车间立即提出方案,报请审批。
6月2日,接调度通知,氧压切除氧气,安全停车。随后,车间人员配合检修人员开始拆除内芯,对拆除的内芯进行分析,查明原因。后将替换的内芯按规格装填,用四氯化碳溶液做脱脂处理,将垫片脱脂,做密封处理。
截止6日,更换的内芯运转正常。三级排气温度由87.7降至34.8,四级排气温度.4降至.1,七级排气温度89.7降至34,温度指标达标,振动位移正常,各项运行指标皆符合运行标准。(通讯员:水汽车间高玉倩责编:张岳青)
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